潍坊坊子区施耐德智能伺服驱动器热划分与冷划分的 原理

        发布时间:2020-09-19 20:24:25 发表用户:22HP114358825 浏览量:457

        核心提示:潍坊坊子区施耐德智能伺服驱动器, 现场维修现场维修是对数控机床出现的故障(主要是数控部分)进行诊断,找出故障部位,以相应的正常备件更换,使机床恢复正常运行。这过程的关键是诊断,即对系统或外围线路进行检测,确定有无故障,并对故障定位指出故障的确切位置。从整机定位到插线板,

        现场维修现场维修是对数控机床出现的故障(主要是数控部分)进行诊断,找出故障部位,以相应的正常备件更换,使机床恢复正常运行。这过程的关键是诊断,即对系统或外围线路进行检测,确定有无故障,并对故障定位指出故障的确切位置。从整机定位到插线板,在某些场合下甚至定位到元器件。这是整个维修工作的主要部分。 PLC程序编写错误2.数控系统在自动运行的过程中,潍坊坊子区施耐德智能伺服驱动器性能简介,潍坊坊子区施耐德国产驱动器,报跟踪误差过大引起的急停故障这类故障现象是属于运动状态问题,实际上是进给伺服系统位置环在运动中出现了问题。位置偏差过大是根据位置环中的位置偏差计数器输出的,既由来自光电脉冲编码器反馈的反应工作台实际运行距离的脉冲与来自数控系统所发的脉冲个数进行比较得出。这个偏差值的大小反映出数控系统要求某个轴运动的距离与轴实际移动的距离之间的差值,为使位置偏差不超出机床各轴要求的形状为职公差,所以数控系统对这个偏差值的大小进行了设置规定,这个参数值的大小是可以更改的,如果参数丢失或者设置的数值过小,往往造成数控系统跟踪误差过大。其常见原因有如下几点: 负载过大,如负载过大,或者夹具夹偏造成的摩擦力或阻力过大,从而造成加在伺服电动机的扭矩过大,使电动机造成了丢步形成了跟踪误差过大。潍坊坊子区 再次执行正常的手动回参考点操作,机床到达参考点定位停止。 恢复软件限位参数(由±99999999改回原参数值)。2.运行或操作中出现死机或重新启动 参数设置不当; 同时运行了系统以外的 内存驻留程序; 正从软盘或网络调用较大的程序; 从已损坏的软盘上调用程序; 系统文件被破坏。枣庄例如:在哈尔滨某工厂排除故障时,机床的数控系统和PLC运行正常,但机床的液压系统无法启动,潍坊坊子区施耐德智能伺服驱动器会出现划伤的原因,用编程器检查PLC程序运行正常,各所需信号状态均满足开机条件。进步检查中发现,PLC信号状态与纸和设备上的标记不致,停机拔出电路板检查,发现PLC两块输出板编址不对,与另两块位置搞错,经交换后,机床正常运转。对于发生这个故障的机床所采用的SIMATICS5—150K可编程控制器,只要编址正确,无论将线路板的位置怎样排列,系统均能正常运转,但相应地执行元件和信号源必须正确地对应,旦对应错误就会发生故障,甚至毁坏机床。另外,根据用户提供的故障现象,专业销售数控系统维修,伺服驱动器维修,框架断路器维修厂检测严格,质量保障.优惠活动进行中,欢迎咨询.结合自己的现场观察,运用系统工作原理亦可迅速做出正确判断。1.机床直处与急停状态,不能复位 电气方面的原因,下为普通数控机床的整个电气回路的接线,从上可以清晰的看出可以引起急停回路不闭和的原因有:急停回路断路限位开关损坏急停按钮损坏 系统参数设置错误,使系统信号不能正常输入输出或复位条件不能满足引起的急停故障;PLC软件未向系统发送复位信息。检查KA中间继电器;检查PLC程序。 产生斜椭圆误差时,般是由各轴的位置偏差过大造成,可以通过调整各轴的增益来改善各轴的运动性能。使每个轴的运动特性比较接近,另外,如果机械传动副之间的间隙如果过大或者间隙补偿不合适的话,也可能引起该故障。


        潍坊坊子区施耐德智能伺服驱动器热划分与冷划分的 原理



        我们现有的维修状况和水平,与国外进口设备的设计与制造技术水平还存在很大的差距。造成差距的原因在于:人员素质较差,集研发、销售和服务于体的特种产品制造企业.长期专业销售数控系统维修,伺服驱动器维修,框架断路器维修厂.缺乏数字测试分析手段,数域和数域与频域综合方面的测试分析技术等有待提高等等。例3-17台数控车床开机出现报警"408SERVOALARM:(SERIALNOTRDY)"(伺服报警:串行主轴没有准备好)"409SERVOALARM:(SERIALERR)"(伺服报警:串行主轴错误)常见故障:系统不能正常启动不能正常运行机床运行时经常报跟踪误差回零方向反运行程序不正常螺纹加工不能够进行系统显示不正常死机、架、库及换常见故障普通车床架常见故障:1.换时架不转 电源相序接反(使电机正反转相反)或电源缺相。因为普通经济型车床所使用的架是通过架电机的正反转来进行选,并进行锁紧等动作,般的工作顺序是架首先正转进行选泽具,具选者到位后,电机再进行反转,把所选择的具进行琐紧。整个换过程才结束,如果架电机电源的相序接反或者是所发出的正反转信号相反,那么数控系统选择具时所发出的架电机正转信号,架电机此时的运动状态恰好是反转锁紧,所以架电机就会静止不动,直处在锁紧状态。此时将架电机的电源线任换两相,或者是将PLC的架输出信号相互调节下,专业销售数控系统维修,伺服驱动器维修,框架断路器维修厂等特种产品,20年老品牌,价位有优势,品质有保障.故障即可以消除。设备维修。系统显示故障1。系统通电后无显示或黑屏 显示模块损坏 显示模块电源不良或未连接 显示屏因高压烧坏 系统显示屏亮度调节过暗2。系统通电后屏幕或随机码 系统文件损坏 系统内存不足 外部干扰3。系统通电后NC电源指示灯亮,但屏幕上没有显示或黑屏。 显示模块损坏。 显示模块电源不良或未连接。 显示屏因电压过高而烧坏。 系统显示屏亮度调整太暗。4操作或操作中的崩溃或重新启动 参数设置错误或参数设置不正确导致的 同时运行系统以外的 内存驻留程序 系统文件损坏或感染病毒 电源不足 系统组件损坏5。系统开机后,屏幕亮显,但没有内容 系统显示屏亮度调整过亮 系统文件损坏或感染病毒 显示控制板故障6。系统通电后,屏幕变暗,但能正常工作,系统工作正常 系统显示屏亮度调节过暗 显示屏或显示屏灯管损坏 显示控制板故障7主轴有转速但CRT速度不显示。 主轴编码器损坏。 主轴编码器电缆脱落或断裂。 系统参数设置不正确,编码器反馈接口不正确。 或未选择主轴控制的相关功能。8主轴的实际转速与发出的指令不致。 主轴编码器的每转脉冲数设置不正确。确认主轴编码器每转脉冲数设置是否正确。 PLC程序错误。检查主轴转速程序和PLC程序的D/a输出部分。 速度控制信号电缆的连接错误。案例1:故障现象:数控系统,机床动力传动,无CRT显示。检查数控电源+24V,+15V,-15V,+5V无输出。 圆的轴向变形,其原因是由于机床的机械未调整好而造成轴的定位精度不好,或者是机床的丝杠间隙补偿不当,从而导致每当机床在过向限时,就产生圆度误差。?仪器测量法当系统发生故障后,采用常规电工检测仪器,工具,按系统电路及机床电路对故障部分的电压,电源,脉冲信号等进行实测判断故障所在。如电源的输入电压超限,引起电源监控可用电压表测网络电压,或用电压测试仪实时监控以排除其它原因。如发生位置控制环故障可用示波器检查测量回路的信号状态,或用示波器观察其信号输出是否缺相,有无干扰。例如,上海某厂在排除故障中,系统报警,位置环硬件故障,用示波器检查发现有干扰信号,我们在电路中用接电容的方法将其滤掉使系统工作正常。如出现系统无法回基准点的情况,可用示波器检查是否有零标记脉冲,若没有可考虑是测量系统损坏。


        潍坊坊子区施耐德智能伺服驱动器热划分与冷划分的 原理



        目前数控系统的软件般有两种结构:前后台结构和中断型结构:所谓前后台型是指在个定时采样周期中,前台任务开销部分时间,后台任务开销剩余部分的时间,共同完成数控加工任务。前台任务般设计成中断服务程序。零售商 数控系统的构成与特点目前世界上的数控系统种类繁多,形式各异,潍坊坊子区施耐德磁带驱动器,组成结构上都有各自的特点。这些结构特点来源于系统初始设计的基本要求和工程设计的思路。例如对点位控制系统和连续轨迹控制系统就有截然不同的要求。对于T系统和M系统,同样也有很大的区别,前者适用于回转体零件加工,后者适合于异形非回转体的零件加工。对于不同的 厂家来说,基于历史发展因素以及各自因地而异的复杂因素的影响,,在设计思想上也可能各有千秋。例如,美国Dynapath系统采用小板结构,便于板子更换和灵活结合,而日本FANUC系统则趋向大板结构,使之有利于系统工作的可靠性,促使系统的平均无故障率不断提高。然而无论哪种系统,它们的基本原理和构成是分相似的。般整个数控系统由大部分组成,即控制系统,伺服系统和位置测量系统。控制系统按加工工件程序进行插补运算,发出控制指令到伺服驱动系统;伺服驱动系统将控制指令放大,由伺服电机驱动机械按要求运动;测量系统检测机械的运动位置或速度,并反馈到控制系统,来修正控制指令。这部分有机结合,组成完整的闭环控制的数控系统。FANUC数控系统维修技巧315主轴不制动,执行制动功能时主轴振动查制动电路,检主轴控制装置元器件损坏更换元器件16变频控制器不工作查NC故障,,PLC接口故障,变频控制器本身故障PLC接口故障,导致失电修PLC接口17#板17数控柜不能启动合ZK总开关, 各部均正常ZK总开关中电流继电器有相烧坏修继电器18未达参考点,发生超程,间断发生查参数是否正确,潍坊坊子区施耐德智能伺服驱动器细分知识全解,检查超程限位开关切削液渗进限位开关;操作者保养机床时动了限位开关修限位开关,将行程限位的参数改为较大值,专业销售数控系统维修,伺服驱动器维修,框架断路器维修厂等特种产品,20年老品牌,价位有优势,品质有保障.将机床开往参考点,压限位开关,再改回原设定参数19工作台Y向回参考点无快速或无减速过程;有时Y轴运动到行程范围中心部位却发出超程报警查限位参数及外围电路部分Y轴限位组合开关有问题,连线及触点等腐蚀生锈、断线清理限位开关FANUC数控系统维修技巧420系统无报警,Y轴原点复归完不成,执行到某程序段尾时,程序停顿,下程序段不执行查各部位信号,查外围环境系统过热降温21Z轴不能回零分析回零原理及方式Z轴的低速运动性能下降调整驱动系统22程序运行时,台往前冲,潍坊坊子区施耐德驱动器控制,至超程报警查CNC系统,查编程编程错误有个程序少了个小数点23快速定位时,Z轴上下抖动,无报警查放大量过大,查加/减速时间过短加/减速时间过短调整伺服板放大器上的补偿电容,增大电容量24机床乱走查内部程序,重新送程序FANUC数控系统维修技巧525Y轴超程,急停报警,机床锁住查开关位置、参数,查参数保护开关处于未锁状态因参数开关未锁,误信号触发重新输入参数,锁住26库进出有撞击现象1.行程开关2.连线3.电磁阀4.动作不可调工作环境不好,电磁阀维护周期长,器件质量差注意平时保养27不论手动或自动状态,换时找不到第 4号具1.连接2.位检测编码器3.PCPC中E5B及E4B(SN7546 烧坏更换75463驱动块28库不拔查LS12开关,查PC画面46.2参数开关断线,信号没有反馈到PC焊线29号写不进去,读/写状态不致。显示:地址00,0 0 0 0 0 …1 1 1 号0 0 0 0 0 0 …1 1 1 1 库回零产生报警,使用T指令时,单数09报警,双数10报警。分析逻辑电路,存储器随机换控制部分,检查RA,从片子的各控制端发现在写状态时,WE保持高电平,始终处于读状态。B6件早已被代替,检查B6件,前级片子的输出信号为正常,专业销售数控系统维修,伺服驱动器维修,框架断路器维修厂,量大从优,质优价廉.耐火-防水-耐高温,结实耐用,安全可靠.故障可能B6件与前级片子间。PC器03板有虚焊点。排除虚焊点。解决办法:首先,调整CRT的亮度和灰度旋钮,如果没有反应,请将系统进行初始化次,同时按RST键和DEL键,进行系统启动,如果CRT仍没有正常显示,则需要更换系统的主板或存储板。潍坊坊子区佳化调整是系统地对伺服驱动系统与被拖动的机械系统实现佳匹配的综合调节方法,其办法很简单,用台多线记录仪或具有存贮功能的双踪示波器,分别观察指令和速度反馈或电流反馈的响应关系。通过调节速度调节器的比例系数和积分时间,来使伺服系统达到即有较高的动态响应特性,而又不振荡的佳工作状态。在现场没有示波器或记录仪的情况下,根据经验,即调节使电机起振,然后向反向慢慢调节,直到消除震荡即可。常见故障:系统不能正常启动不能正常运行机床运行时经常报跟踪误差回零方向反运行程序不正常螺纹加工不能够进行系统显示不正常死机、架、库及换常见故障普通车床架常见故障:1.换时架不转 电源相序接反(使电机正反转相反)或电源缺相。因为普通经济型车床所使用的架是通过架电机的正反转来进行选,并进行锁紧等动作,般的工作顺序是架首先正转进行选泽具,具选者到位后,电机再进行反转,把所选择的具进行琐紧。整个换过程才结束,如果架电机电源的相序接反或者是所发出的正反转信号相反,那么数控系统选择具时所发出的架电机正转信号,架电机此时的运动状态恰好是反转锁紧,所以架电机就会静止不动,直处在锁紧状态。此时将架电机的电源线任换两相,或者是将PLC的架输出信号相互调节下,专业销售数控系统维修,伺服驱动器维修,框架断路器维修厂等特种产品,20年老品牌,价位有优势,品质有保障.故障即可以消除。1.系统开机回不了参考点、回参考点不到位、找不到零点或回参考点时超程 回参考点位置调整不当引起的故障,减速挡块距离限位开关行程过短 零脉冲不良引起的故障,回零时找不到零脉冲 减速开关损坏或者短路 数控系统控制检测放大的线路板出错 导轨平行/导轨与压板面平行/导轨与丝杠的平行度超差 当采用全闭环控制时光栅尺进了油污2.机床回原点后原点漂移或参考点发生整螺距偏移的故障 参考点减速信号不良引起的故障 减速挡块固定不良引起寻找零脉冲的初始点发生了漂移 零脉冲不良引起 减速挡块安装位置不合理,使减速信号与零脉冲信号相隔距离过近 机械安装不到位3.攻丝时或车螺纹时出现乱扣 零脉冲不良引起的故障 时钟不同步出现的故障 主轴部分没有调试好,如主轴转速不稳,跳动过大或因为主轴过载能力太差,加工时因受力使主轴转速发生太大的变化4.回参考点的位置随机性变化 干扰 编码器的供电电压过低 电机与丝杠的联轴节松动 电动机扭矩过低或由于伺服调节不良,引起跟踪误差过大 零脉冲不良引起的故障5.主轴定向不能够完成,不能够进行镗孔,换等动作 脉冲编码器出现问题 机械部分出现问题 PLC调试不良,定向过程没有处理好事例1:故障现象:台数控车床,X、Z轴使用半闭环控制,在用户中运行半年后发现Z轴每次回参考点,总有 3mm的误差,而且误差没有规律。

        版权与声明:
        1. 贸易钥匙网展现的潍坊坊子区施耐德智能伺服驱动器热划分与冷划分的 原理由用户自行发布,欢迎网友转载,但是转载必须注明当前网页页面地址或网页链接地址及其来源。
        2. 本页面为潍坊坊子区施耐德智能伺服驱动器热划分与冷划分的 原理信息,内容为用户自行发布、上传,本网不对该页面内容(包括但不限于文字、图片、视频)真实性、准确性和知识产权负责,本页面属于公益信息,如果您发现潍坊坊子区施耐德智能伺服驱动器热划分与冷划分的 原理内容违法或者违规,请联系我们,我们会尽快给予删除或更改处理,谢谢合作
        3. 用户在本网发布的部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其潍坊坊子区施耐德智能伺服驱动器热划分与冷划分的 原理的真实性,内容仅供娱乐参考。本网不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任,特此声明!
        更多>同类新闻资讯

        崇州推荐新闻资讯
        崇州最新资讯